随着铝矾土喷砂磨料和氧化铁价格的上涨,刚玉行业逐渐感到成本的压力越来越大,并且块状的含量在70一80%的铝石也逐渐枯竭,而以前冶炼棕刚玉所用的下脚料大部分没有销路,大部分都填到沟里废弃了。我们通过化验,了解到这些原料的铝含量也都在70一75 %之间。另外,我们发现周围有人在开采铁矿石时,一些含铁量和含铝量都不太高的矿石也被废弃或扔掉了。造成了资源的浪费和成本的提高。目前生产中使用的是固定炉,固定炉是成熟的技术,国内生产黑刚玉的厂家全部都是用固定炉,但固定炉在冶炼黑刚玉时有以下几个方面的缺点:炉内温度低;熔化结晶时晶体大;起弧频繁;固定炉每炼成一炉后,炉内成品、废料、及炉体本身都需用水冷却,而后再破碎,浪费了大量的电能;劳动强度大。
所以我们开发了一种利用下脚料和废料冶炼的黑刚玉及其冶炼工艺:
原料按下列比例加入进行冶炼:铝矾土喷砂磨料下脚料60一70%,铁铝矿石30一40%。最好再加入0.3~0.5%的三氧化二铬。利用废料冶炼的黑刚玉及其工艺冶炼工艺为:
a.将原料按比例混合后进行破碎;
b.然后加入倾倒炉进行冶炼,控制温度为1800℃一2050℃,时间为10一14小时;
c.冶炼熔化后直接倾倒入水套接包,进行冷却;
d.将冷却后的物料倒出进行破碎,得到黑白刚玉喷砂磨料,进行包装。
冶炼时,控制温度为2000℃,时间为4小时;冷却时间为12个小时。采用了以上技术方案,炉内温度能达到2050℃,倾倒炉在冶炼和倾倒过程中,熔液充分熔化,快速冷却,使刚玉结晶微晶化,晶体尺寸能控制在30-150μm之间,增加了黑刚玉的柔韧性。减少起弧次数,从而减少粉尘及有害气体排放,更有利于环保,且炉内不加入碳,相应提高了产品质量。节能降耗,相比固定炉每吨节省电能150kwh。减少劳动力,倾倒炉基本不存在回炉料及半熔体。冶炼出来的黑刚玉内在质量稳定,既降低了成本又使废弃物料充分的利用。加入三氧化二铬后,提高了产品耐磨强度。